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DIFICULDADE NO ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DO TRILHO
PARA EXECUÇÃO DA SOLDA ALUMINOTÉRMICA
Menção Honrosa no III Prêmio Amsted Maxion de Tecnologia Ferroviária; trabalho apresentado no seminário técnico no Negócios nos Trilhos – Encontrem 2005, outubro de 2005, São Paulo.
Autor: Aldair José Salvador, oficial de manutenção na CVRD.
E-mail: giovani.lazarini@cvrd.com.br
RESUMO
Antigamente o nivelamento e o alinhamento do trilho era feito através de puxadores e cunhas, um método inseguro, inadequado, sem precisão e que precisava de muito tempo para a preparação antes da execução do serviço. Observando e Analisando este problema confeccionamos um equipamento capaz de executar a tarefa de alinhamento e nivelamento do trilho com muita precisão, rapidez, segurança e conformo, além de uma confiabilidade muito maior. O funcionamento deste equipamento e baseado em parafusos que possibilitam uma grane precisão no nivelamento para execução da solda.
Descrição do trabalho:
Após uma observação completa sobre os problemas que vinham atingindo a nossa área, que envolveu um levantamento completo de dados, chegamos à conclusão que o problema a ser resolvido seria a Dificuldade no alinhamento e nivelamento do trilho para execução da solda aluminotérmica que é utilizada para fixação de um pedaço de trilho em outro no campo. Ele ocorre em toda ferrovia, quando há necessidade de se substituir um trilho, o que acontece com bastante freqüência. O problema de se utilizar o método atual, que é o nivelamento e alinhamento por cunhas, é que ele não tem a precisão requerida, que é vital para o aproveitamento do trabalho, pois no caso de um alinhamento falhar ocorre a perda da solda, e gera retrabalho. Como temos no dia de hoje uma demanda muito grande por produção e liberação da ferrovia para Operação e Transporte e, conseqüentemente, o atingimento das metas, o retrabalho é um problema para o empregado, que fica chateado pelo fato do trabalho não concluir, podendo ocorrer riscos de acidente pessoais e impessoais, como ele se queimar por causa de uma solda que vazou ou a perda do material de solda envolvido na tarefa, o que geraria muitos prejuízos à empresa. Como sabemos que todas as turmas da ferrovia têm problemas com isso e não temos, até então, conhecimento de uma outra solução para esse problema, decidimos investir nessa idéia.
Solda sendo preparada com a utilização do método de cunhas e puxadores
Foi feita uma análise das possíveis causa do problema, para que pudéssemos trabalhar em apenas uma delas. Elas estão listadas abaixo.
CAUSAS |
ANÁLISE |
Trilho muito pesado |
Característica do trilho, e não têm como ser alterada |
Descartada |
Método por cunhas muito arcaico |
Melhorar o método utilizando um sistema que aumente a precisão do alinhamento e nivelamento dos trilhos para solda |
Aceita |
Habilidade da equipe de solda |
Para o método atual, a equipe tem habilidade suficiente |
Descartada |
Após ser escolhida a causa que acreditamos ser a principal utilizamos métodos para nos certificar que essa era realmente a causa. Perguntas foram feitas como: por que o método é trabalhoso e com risco de acidentes, por que é necessária a execução da solda, porque é necessário o alinhamento e nivelamento do mesmo, entre outras. Esses testes nos provaram que essa seria a causa fundamental e em cima dela propomos uma solução para resolvê-la: criar um dispositivo para otimizar e aumentar a confiabilidade do alinhamento e nivelamento dos trilhos antes da execução da solda, diminuindo riscos ergonômicos, proporcionando maior produtividade, menor tempo na execução da tarefa e a redução dos riscos de acidente.
Escolhido o nosso objetivo, montamos um plano de atividades, que consistia em ações que tínhamos de tomar para tornar nossa idéia real. Essas atividades foram: analisar e projetar o dispositivo, providenciar material para confecção do mesmo, tempo no campo para realização de testes no protótipo, verificar especificações do equipamento, certificar-se de que os testes saíram conforme planejado, comparar dados anteriores com os atuais, revisar o procedimento atual e treinar as pessoas que utilizarão essa melhoria. Essas atividades foram implantadas por nós mesmos, no período de janeiro a março de 2004, e contamos com o fundamental apoio dos demais membros da nossa equipe.
Fotos do projeto do dispositivo
Após a execução das primeiras etapas, tínhamos elaborado um dispositivo que se encaixa no trilho para realizar o nivelamento e alinhamento através de parafusos, proporcionando uma confiabilidade muito maior, eliminando o esforço dos outros métodos, e dando mais segurança aos executantes da tarefa.
Fotos do dispositivo pronto
Após a conclusão do dispositivo, comparamos todos os dados do método antigo no método novo. O tempo de execução do alinhamento e nivelamento da atividade que era de dez minutos passou para três minutos. O tempo gasto na execução da atividade, que levava em média uma hora, passou a gastar trinta minutos. Tínhamos um seríssimo problema quanto a questões ergonômicas na nossa equipe, agora não dispomos mais desse problema. No novo método, os empregados executam a tarefa com mais estusiasmo e gosto, aumentando a produtividade e tempo de execução dela.
Fotos da máquina no campo e manobrando
Com os objetivos iniciais plenamente alcançados, a nossa equipe pode dizer que ocorreram melhorias nas áreas de:
Qualidade: melhoria no desenvolvimento da atividade;
Custo: redução de custos referente a quebras e avarias de materiais;
Tempo: aumento da produtividade na execução dos serviços;
Moral: elevou-se no grupo, pois o fruto da nossa idéia é prática diária em nosso trabalho;
Atendimento: melhorou o atendimento na realização da atividade;
Segurança: aumentou a segurança na execução da atividade e reduziu os riscos de acidentes.
Os custos do nosso projeto foram 02 chapas RPH 6, 60 cm de cano metálico, 06 cm de trilho, 08 parafuso e porca, homem x hora, solda, totalizando R$ 79,74. A economia entra em menos tempo para realizar a tarefa, menor tempo no alinhamento e nivelamento dos trilhos, além do trabalho dos nossos empregados, que são o maior ativo da nossa empresa.
Com o problema solucionado, fazendo com que o alinhamento e nivelamento para solda aluminotérmica fique muito melhor, providenciamos a revisão do padrão que tratava da atividade relacionada a ela e também um novo treinamento para os empregados envolvidos na execução das atividades.
Com a conclusão do trabalho, mesmo com as dificuldades que encontramos durante o processo, conseguimos realizar um bom projeto, que teve como principais objetivos aumentar a satisfação dos empregados, otimizando a execução dos serviços e aumentando a produtividade da equipe.
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